文章來(lai)源:中鋁集團 發布時(shi)間:2019-07-13
1.企業簡介
中國鋁(lv)業鄭州有色金(jin)屬(shu)研究院有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱鄭州研究院)是(shi)中國輕金(jin)屬(shu)專業領(ling)域唯一(yi)的大型科研機構,是(shi)國家高新技術企(qi)業,獲批溫(wen)室氣體(ti)自愿(yuan)減排交(jiao)易項目審(shen)定(ding)與核(he)證機構。
包(bao)頭(tou)鋁(lv)業有限公(gong)司(以下簡稱包(bao)頭(tou)鋁(lv)業)始(shi)建于1958年,1998年改制為公(gong)司制,2003年加入(ru)中鋁(lv)集團公(gong)司,擁(yong)有5條電解鋁(lv)生產(chan)線,產(chan)能130萬噸。
2.項目情況
2016年底,鄭州(zhou)(zhou)研(yan)究院與包頭鋁(lv)(lv)業合作建成了國內首條規模最大(da)(da)的無(wu)害(hai)化(hua)(hua)處(chu)置(zhi)示(shi)范(fan)線(xian)。該條示(shi)范(fan)線(xian)歷經打通全流(liu)程、一次帶(dai)料(liao)試車取得成功和(he)消(xiao)缺整改等(deng)階段(duan),順利實現達標達產穩(wen)定運行,成功地將(jiang)其(qi)中(zhong)的可(ke)溶氟化(hua)(hua)物固化(hua)(hua)為難(nan)溶無(wu)害(hai)的氟化(hua)(hua)鹽(yan),將(jiang)可(ke)溶氰化(hua)(hua)物通過催化(hua)(hua)氧化(hua)(hua)轉化(hua)(hua)為無(wu)毒無(wu)害(hai)的CO2和(he)N2。鄭州(zhou)(zhou)研(yan)究院與包頭鋁(lv)(lv)業合作建設(she)了國內首條鋁(lv)(lv)電(dian)解大(da)(da)修渣(zha)無(wu)害(hai)化(hua)(hua)處(chu)理(li)生產線(xian)。項(xiang)目(mu)由包頭鋁(lv)(lv)業投資1500萬元,鄭州(zhou)(zhou)研(yan)究院提供無(wu)害(hai)化(hua)(hua)技(ji)術和(he)設(she)備。
3.解決方案
鄭(zheng)州研究院(yuan)通過從實驗室到(dao)半工(gong)業試驗再到(dao)示范化(hua)處(chu)理線的深入研究,對比各種(zhong)大(da)修渣(zha)無害化(hua)處(chu)理工(gong)藝技術,形成(cheng)了具有完(wan)全自主知(zhi)識產權的大(da)修渣(zha)無害化(hua)處(chu)置成(cheng)套關鍵(jian)技術。
(1)探索處理方法
鄭州(zhou)研(yan)究院早在(zai)2003年就(jiu)開始對鋁電(dian)解大(da)(da)修渣的(de)無害化處(chu)理進行研(yan)究,經過(guo)無數次實驗積(ji)累,最終確(que)定(ding)了分類破(po)碎(sui)與(yu)磨粉、分類處(chu)理的(de)基本(ben)方(fang)法,為大(da)(da)修渣的(de)處(chu)理方(fang)法提供了理論依據和技術基礎。
(2)開展多層試驗
在實驗室實驗的基礎上,進行半工業試驗,探索了大(da)修(xiu)(xiu)渣處理(li)的工藝參數,研究了不(bu)同條件下大(da)修(xiu)(xiu)渣中氟化物的化學穩定性,解決(jue)了設備腐(fu)蝕(shi)嚴重,操作污染環境(jing)等問題。
(3)優化完善
項目建成后(hou)中(zhong),包頭鋁(lv)業與(yu)鄭州研(yan)究(jiu)院不斷探索完(wan)善、優化改進技術和裝備(bei)能力。特別是在(zai)投產(chan)初(chu)期,為解決設備(bei)故障多、影響生產(chan)效率(lv)的(de)問(wen)題(ti),包頭鋁(lv)業充(chong)分(fen)發(fa)揮自主維修的(de)優勢,推行操檢結合,共完(wan)成自主維修和技術改造34項。同(tong)時(shi),進行了(le)全覆(fu)蓋安全培訓、危險(xian)源辨(bian)識、聯保互保制度等工(gong)作。實現達產(chan)達標后(hou),鋁(lv)電解大修渣無害化處理生產(chan)線一天可24小時(shi)連續生產(chan),單(dan)日產(chan)量由投產(chan)初(chu)期的(de)3噸提高到2017年底的(de)48噸。
4.成效
(1)環境效(xiao)益。鋁電解(jie)(jie)大修渣無害化處(chu)理(li)技術有效(xiao)解(jie)(jie)決大修渣的(de)污(wu)(wu)染問題,為電解(jie)(jie)鋁企業提供了(le)一條投資省、成本低、科學有效(xiao)的(de)鋁電解(jie)(jie)大修渣無害化處(chu)理(li)途(tu)徑,避(bi)(bi)免了(le)大修渣的(de)堆積存放,氟(fu)化物及氰化物的(de)排放已達到第一類工業固體廢物標準,避(bi)(bi)免了(le)氟(fu)化物和氰化物的(de)污(wu)(wu)染。
無害(hai)化(hua)處理(li)后廢渣可(ke)作為(wei)鋪路(lu)、制磚(zhuan)或填土等材料,濾液循環使用,整個處置(zhi)過程無任(ren)何形式(shi)的(de)二次污染(ran)物產生
2017年4月10日,首條鋁電解大(da)修渣(zha)無(wu)害化(hua)(hua)處(chu)理生(sheng)產(chan)線全(quan)面(mian)建(jian)成投產(chan),設計產(chan)能年處(chu)理鋁電解大(da)修渣(zha)1萬噸,可全(quan)部消(xiao)化(hua)(hua)包(bao)鋁目前存量(liang)(liang)及未來增量(liang)(liang)的(de)電解槽大(da)修渣(zha)。處(chu)理后(hou)的(de)無(wu)害化(hua)(hua)渣(zha)中可溶(rong)氟化(hua)(hua)物平均(jun)濃(nong)度為4.45mg/L,可溶(rong)氰化(hua)(hua)物平均(jun)濃(nong)度為0.009mg/L,pH值平均(jun)為7.12,同(tong)時對重金屬含量(liang)(liang)進行了全(quan)面(mian)分析,均(jun)完全(quan)達到國家(jia)Ⅰ類(lei)固(gu)廢一(yi)級排放標準。
(2)社會效益。該(gai)工(gong)藝技術的(de)推廣應用有(you)效解決了制約(yue)(yue)鋁電解企業(ye)節約(yue)(yue)資源、減(jian)污減(jian)排的(de)瓶頸問題,為鋁工(gong)業(ye)的(de)可(ke)持續發展做出了巨大(da)貢獻,為固體廢棄物的(de)無害化處(chu)理和綜合(he)利用提(ti)供了參考和方法。截至2017年底,鋁電解大(da)修(xiu)渣(zha)的(de)無害化處(chu)理技術,獲(huo)得(de)國家授權(quan)專利6項,形成(cheng)了具有(you)完全自主知識產權(quan)的(de)大(da)修(xiu)渣(zha)無害化處(chu)理成(cheng)套關鍵技術。
(3)經濟效益。鋁(lv)電(dian)解大修渣(zha)無害(hai)化處(chu)理的成(cheng)本較(jiao)企(qi)業(ye)外(wai)委(wei)處(chu)置(zhi)在費(fei)用上大大降低。據測(ce)算,一年可節約處(chu)置(zhi)費(fei)1000多(duo)萬元。截至2017年底,該示范線的穩定運(yun)行已為包鋁(lv)創效2500多(duo)萬元。這(zhe)項技術實現了鋁(lv)電(dian)解大修渣(zha)無害(hai)化處(chu)理技術與環保產業(ye)的有效對接(jie),將成(cheng)為電(dian)解鋁(lv)企(qi)業(ye)新(xin)的效益增長點。
鋁(lv)電解大修渣(zha)無害化處理(li)技術路線正確可(ke)行,穩(wen)定可(ke)靠,是一條投(tou)資省(sheng)成本低、科學有效的處理(li)途徑。該技術在(zai)中(zhong)鋁(lv)集團推廣(guang)應(ying)用后,每(mei)年(nian)可(ke)節約(yue)大修渣(zha)無害化處置(zhi)費用至少1.5億元(yuan)。若在(zai)全國推廣(guang)應(ying)用后,每(mei)年(nian)可(ke)節約(yue)大修渣(zha)無害化處置(zhi)費用至少10億元(yuan),經濟效益顯(xian)著。
【責任編輯:李凡】
